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Aspen 模拟精馏出现一个问题?

Convergence iterations: OL ML IL Err/Tol 1 1 10 5594.1 2 1 10 2793.9 3 1 10 2656.2 4 1 3 188.08 5 1 3 162.47 6 1 3 141.97 7 1 3 124.91 8 1 3 110.42 9 1 3 97.925 10 1 10 87.113 11 1 10 77.686 12 1 5 69.404 13 1 10 62.114 14 1 10 55.668 15 1 5 49.946 16 1 10 44.859 17 1 5 40.324 18 1 5 36.273 19 1 5 32.650 20 1 5 29.404 21 1 5 26.493 22 1 5 23.879 23 1 10 21.531 24 1 5 19.420 25 1 5 17.520 ** ERROR RADFRAC NOT CONVERGED IN 25 OUTSIDE LOOP ITERATIONS. *** SEVERE ERROR MATERIAL AND ENERGY BALANCES FAILED TO CONVERGE: CHECK COL-SPECS OR SUPPLY BETTER TEMPERATURE AND COMPOSITION ESTIMATES. ** ERROR BLOCK RADFRAC IS NOT IN MASS BALANCE: MASS INLET FLOW = 0.85824205E+01, MASS OUTLET FLOW = 0.82390156E+01 RELATIVE DIFFERENCE = 0.41680331E-01 大家能帮忙看一下吗?谢了
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共21个回答
1,你的版本应该尽量的低,方便别人打开; 2,看了一下,问题是虹吸式再沸器的出口温度条件不合适,90摄氏 ... 用合成气合成甲醇用bwr-ls(任务书上给的),甲醇和水精馏用这个不行了是吧?我觉得用nrtl,你怎么看?谢谢
建议在进行塔的工艺计算时不要将再沸器设置为热虹吸,收敛困难给自己找麻烦。 设置成k式釜收敛要容易的多 ... 嗯嗯,谢了
增加收敛次数试试 增加了也不行啊
从计算结果来看,bwr-ls和nrtl的计算结果是不一样的。 是啊,物性方法的选择对结果影响很大
1,你的版本应该尽量的低,方便别人打开; 2,看了一下,问题是虹吸式再沸器的出口温度条件不合适,90摄氏 ... 知道了,非常感谢!
建议在进行塔的工艺计算时不要将再沸器设置为热虹吸,收敛困难给自己找麻烦。 设置成k式釜收敛要容易的多 ... 嗯嗯,谢了
增加收敛次数试试
把txt去掉就 建议在进行塔的工艺计算时不要将再沸器设置为热虹吸,收敛困难给自己找麻烦。 设置成k式釜收敛要容易的多。
1,你的版本应该尽量的低,方便别人打开; 2,看了一下,问题是虹吸式再沸器的出口温度条件不合适,90摄氏度太低了。我改为:温度变化 8 摄氏度 后,收敛。 3,设计规定无碍收敛。 4,bwr-ls似乎不太适用于该体系。
convergence iterations: ol ml il err/tol 1 1 10 5594.1 2 1 10 2793.9 3 1 10 2656.2 4 1 3 188.08 5 1 3 162.47 6 1 3 141.97 7 1 3 124.91 8 1 3 110.42 9 1 3 97.925 10 1 10 87.113 11 1 10 77.686 12 1 5 69.404 13 1 10 62.114 14 1 10 55.668 15 1 5 49.946 16 1 10 44.859 17 1 5 40.324 18 1 5 36.273 19 1 5 32.650 20 1 5 29.404 21 1 5 26.493 22 1 5 23.879 23 1 10 21.531 24 1 5 19.420 25 1 5 17.520 ** error radfrac not converged in 25 outside loop iterations. *** severe error material and energy balances failed to converge: check col-specs or supply better temperature and composition estimates. ** error block radfrac is not in mass balance: mass inlet flow = 0.85824205e+01, mass outlet flow = 0.82390156e+01 relative difference = 0.41680331e-01 大家能帮忙看一下吗?谢了
增加了也不行啊 把txt去掉就
1,你的版本应该尽量的低,方便别人打开; 2,看了一下,问题是虹吸式再沸器的出口温度条件不合适,90摄氏 ... 用合成气合成甲醇用bwr-ls(任务书上给的),甲醇和水精馏用这个不行了是吧?我觉得用nrtl,你怎么看?谢谢
从计算结果来看,bwr-ls和nrtl的计算结果是不一样的。 是啊,物性方法的选择对结果影响很大
增加收敛次数试试 增加了也不行啊
增加了也不行啊 把txt去掉就
把txt去掉就 建议在进行塔的工艺计算时不要将再沸器设置为热虹吸,收敛困难给自己找麻烦。 设置成k式釜收敛要容易的多。
从计算结果来看,bwr-ls和nrtl的计算结果是不一样的。
从计算结果来看,bwr-ls和nrtl的计算结果是不一样的。
增加收敛次数试试
1,你的版本应该尽量的低,方便别人打开; 2,看了一下,问题是虹吸式再沸器的出口温度条件不合适,90摄氏 ... 知道了,非常感谢!
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