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电解槽运行中没有了蒸汽加热,是否对膜有影响?

氯工程的电解槽运行中,蒸汽管道破裂了,已有十多天送不上蒸汽了,但目前槽温还能到82.5度,这样运行下去对电解膜是否有致命的伤害?请同行给予建议. # , , &
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共16个回答
温度低主要影响到螯和树脂交换能力,如果二次盐水的指标达到要求的话,的对膜应该影响不是特别大,其次主要是电耗会高
我们曾经听过30分钟的蒸汽没看出有多大影响。主要是二次盐水影响可能会大一点吧。我们氯碱一般都要保证温度,这个很重要的,所以我觉得最好不要停蒸汽。但过高的温度对膜的影响很大,对产品会更大。温度高了膜会膨胀会导致碱中含盐高 [ ]
为什么?
如果其它工艺指标正常,应该没有问题,当然槽电压会上升几伏的。
不会造成太大的影响,主要是增加你的电耗,其他都还好!! 其实如果在进槽盐水前,加换热装置,即用氯气或氢气换热加热盐水,你对蒸汽的停用就不这么怕了! [ ]
一般都知道在这个温度即82.5℃是可以维持生产的,会有些影响比如电耗增加,但是供热是可以很快恢复的,所以不会有什么问题。
停了十多天蒸汽,槽温为什么还能保持在82度呢? 我感到有疑问? 我们厂缺了五小时蒸汽(主要是二次盐水),就低到81度了。 贵公司一次盐水过来的温度有多高? 经验能否分享? 哎,大部分电能都转化为热能了
学习了,看来同行的人很多啊
电槽温度低,会导致电解液的电导率过低.(经测定,温度每降低20度,电导率下降50%),过低的电导率会使膜过载和过热.造成电流分布不均.也回造成膜起泡. 电槽温度低,长时间运行对膜的性能影响很大,在长时间处于低温状态,羧酸层中的coo-会与na+形成-coona而使离子交换难以进行.或导致离子交换容量下降而使膜的性能恶化.
1、重点是二次盐水的温度是否在要求范围内,如果在,对盐水精制没有影响最好了。 2、槽温低一点问题不大,最多造成电压升高一点,电耗高一点。
对离子膜伤害不大,肯定有。对电耗影响大。从能耗的角度看,82℃和正常槽温间氢气和氯气带走的的饱和水蒸汽的热量差许多,所以这种操作相对节能。这么节能为什么不推广,肯定有其它更不利的因素,因此,应该请教离子膜生产厂家。
一定要及时观察二次盐水中的八大离子的含量,温度低的话,树脂交换受很大影响,最低也要55度以上吧! [ ]
氯工程提供的操作手册中有详细说明和图示
请问楼主几个问题: 1、蒸汽管道破裂了是全厂性的还是只是碱换热器那里的蒸汽管道破裂? 2、如果是全厂性的坏掉,那前面的过滤盐水、二次盐水是如何升温的,电槽的温度是如何保证在82度的? 3、如果只是碱换热器处的管道破裂,更换需要那么久吗? 如你所说温度能稳定在82度的话,对离子膜是没有多大影响的,只是会造成槽电压上升,电流效率下降。
82。5度在夏天,是可以达到的,就算是停了半个多月也是可以达到的, 主要的我想有两点,!第一 一次盐水的化盐温度如何保证,! 当然了,我们厂试验过,40多度在夏天化盐是没有问题的,但是要注意直层高度,一定要保持住,不然盐浓会降低,只要一盐温度保证了,二次盐水应该是没有问题的,何况树脂塔那里应该也是没有问题的,就怕长时间停车后,配水槽要加水,!使温度更低, 第二个,还是主要是电解槽,虽然说都说对电解槽的影响只限于电耗方面,但是却不尽然, 就像上面的那位朋友说的是,对离子膜是有损坏的,但是这种损坏是可以恢复的, 现在的槽温82。5确实是低了点,这个温度最好是停车, 如果不停车也可以,等蒸汽来了之后,将电流降至低电流后运行两天,待膜性能恢复后,再升电流至满负荷,这样对离子膜有一定的恢复作用! 不知道对你有没有用!仅供参考!因为我们厂也是氯工程的,而且前一段时间也停了蒸汽将近一个月,一盐温度降了,二次盐水也降了,但这都是小的方面,最主要还是离子膜! 前提是二盐的硬度不超标!但是我们从来没有低于84度!因为低于84就很危险了, 所以,如果温度太低了,最好还是停车吧。等蒸汽恢复后,在低电流密度下运行一段时间,再升电流至满负荷!
槽温能稳定在82度的话,也是可以的,只是你的运行电流密度应维持在4ka/m2以下。
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