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尿素缩二脲的控制?

不知为什么,我厂的蒸发系统不能长周期运行,每运行一段时间(最多2周),缩二脲含量就会不断上涨,当蒸发停下来热洗后,一且又都正常了,有人说是蒸发U型管有堵塞,一段蒸发积液,导致缩二脲升高。是这原因吗?为什么又会出现这现象呢?请各位盖德帮忙分析分析一下。
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共11个回答
我认为温度计不会有问题、温度计它是物理的、不是人受情绪(心情)影响,时好时坏。应该是分离器——气相管问题、缩二脲富集后造成的,因加强冲洗!!!
一、二段真空度;熔融泵进口液位都是正常(指标范围内),系统负荷较低。
5# ty0ty00 说实话,你的回答令人费解的,什么是为了控制控制缩二脲,我们刻意将分解负荷移至蒸发,请问将那里的分解负荷转移至蒸发?同时,在你的3楼中回复说,一、二段真空度;熔融泵进口液位都是正常(指标范围内),系统负荷较低。这些现象虽然没有具体数据,但是考虑起来很头痛的。说实话,看到你的帖子考虑这个问题已经好几天了,是不是因为本人愚钝?希望你能将一些具体数据和现象说的明白一些! 对于你在1楼所述的情形,本人有以下几点看法: 1、系统负荷低(3楼),本身缩二脲高,不构成对蒸发系统不能长周期运行原因,且蒸发冲洗不会降低缩二脲含量 2、你所说的停蒸发冲洗应该为蒸发热煮,一般这种情况下,真空不好,对各个设备中易产生结晶阻塞部分进行冲洗,而你在3楼中说一、二段真空度;熔融泵进口液位都是正常(指标范围内。 3、你在1楼中说,有人怀疑蒸发蒸发u型管有结晶阻塞,使得一段积液,请问在提高一段温度后,现象仍将存在吗? 建议检查: 1、一段真空控制过高,一、二段压差过低,造成一段物料的积液, 2、一、二段疏水阀或者副线开度小 3、校验温度计
请问一、二段真空度怎么样?熔融泵进口液位及视镜的情况怎样?蒸发低负荷出现目前? 像贵厂这样反复因为蒸发停车------冲洗------蒸发开车------蒸发高负荷拉液位------负荷加重,如果装置工厂负荷没有减得话,暂且先不考虑设备的问题,在操作上是面临一个循环恶化的情况。
原因很多,希望你能描述的更详细些。我认为主要原因:1.生产负荷低2.一段或二段存在积液3.温度测量仪表失灵或存在较大误差4.合成n/c比低5.加热器换热面积相对过大6.建议除融融泵出口去上塔顶管道外,蒸发系统改夹套保温为伴管保温7.u型管直径合适扩大。
在正常生产过程中,一、二段蒸发u型管堵塞的可能性比较小。造成缩二脲升高的原因非常多,楼主可以将上涨前后的蒸发真空度、一二蒸温度、一二蒸加热器壳程蒸汽调节阀开度及蒸汽压力、夹套蒸汽压力搜集一下,做一个对比,个人觉得可能与蒸发分离器有关。
你们可以考虑把2段的气相改到顶部;一改的厂效果十分明显;还有要考虑2段的真空度
你们可以考虑把2段的气相改到顶部;一改的厂效果十分明显;还有要考虑2段的真空度 把气相改到顶部,这是什么意思呢?气相本来就是从顶部出去到表冷凝器的嘛,有点费解,能否进一步说明呢?
应该是器壁缩二脲缓慢粘结造成的,建议在器壁安装声波振打器,防止缩二脲粘结。
首先应知道缩二尿的形成与什么因素有关:系统温度,停留时间,和游离氨的含量。其中主要的的是与温度有关,你看看是不是的仪表出现了问题,温度太高了。 本人学疏才浅,还请各位高手指点啊!
我们的负荷的确较低,但其他都很正常,只不过是为了控制缩二脲,我们刻意将分解负荷移至蒸发。蒸发一段或二段为什么会存在积液现象呢?
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