我厂采用的是7米顶装焦炉,从焦炉操作上可采取下面的措施来控制甲苯不溶物的升高: 1、密切关注对甲苯不溶物指标影响较大的配合煤挥发份情况,挥发份较高时,查看装煤孔及上升管出焦时结料是否增多, 在保证焦炭质量的前提下降低炉温( 5~10 ℃ ),降低炉顶空间温度。 2、 调整控制煤粉碎后细度在 78~81% 。 3、 控制配合煤粉碎后水份在 9.5% ,根据上班水分严格按标准公式计算加水量。 file:///c:/users/admini~1/appdata/local/temp/ksohtml/wps_clip_image-21390.png 4、 单炉装煤量按上限执行,控制在 41.2 吨,并查看推焦车平煤情况。 5、 装煤时间控制在 4 分钟以内,减少煤粉带入量。 6、 高压氨水开启时间控制在 4.8-6 分钟,按下限执行,减少煤粉吸入量。 7、监督炉顶清扫,严禁将余煤倒进装煤孔。 8、上升管、桥管喷片喷洒良好。 9、调整 横排温度控制均匀 ,调节好煤气、空气比例,做好吸力调整。 10、严格落实结焦末期加减及翻板关闭规范,减少荒煤气倒流,降低二次燃烧生成物的量。 11、调整空气过剩系数在合理范围。 12、 k2控制在 100% ,减少个别炉号长时间结焦。 13、集气管压力控制在 80-120pa ,最低不低于 70 pa 。 14、 高压氨水压力不得超过 2.6 mpa 。 15、保证高低压氨水的清洁度 (是否含焦油)。 16、沉降分离刮渣正常运行 。 17、定期清理分离槽、中间槽 。