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关于提压降温的问题?

我们在触媒还原时,循环量不够,而现在生产循环量也是不够的,所以一直加不上负荷。 在 触媒还原降温问题 中有几位盖德建议提压降温,我们的领导也是这种思路,虽说提压可以增加循环量,提高空速,但是提压不就等于加负荷吗,补充气量增加,不是在增加反应热吗?提压会促进合成氨反应,触媒层温度应该是上涨才对呀,怎么降温呢?除非是提高系统中的惰性气体含量或破坏气体成分,应该憋压。我们现在惰性气体(甲烷+氩气)含量就在23%以上,不过反应还是很好。
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谢谢楼主的建议 我们现在的氨净值远远达不到设计值,我想可能的原因是冷激、副线开的过大,稀释了氨的浓度,这也是冷激式合成塔内件的一个缺点,氨净值低;另外可能是现在是半负荷运行,应该照满负荷时差一些的。至于说内件设计是否合理,这个就不好说了。 循环机的配置是否合理,设计院在设计时说3台循环机就够,可是现在开了4台,还是不够。经查循环机的打气量没什么问题,问题到底处出在哪就不知道了 改管,恐怕这就的等大检修了,现在是抢产量的时候,生产总还是比停车好 [ ]
我也认为提压不好,可是有的朋友建议提压,不知道为什么,想听听他们的见解 我们的补充气甲烷在0.4—0.8%之间,循环气甲烷在23—28之间。再提甲烷会降低氢氮气的分压,影响产量了。
建议检查几个方面: 1:如果确定合成塔下部填料不泄漏.l那就要检查塔外换热器的填料,去年我们新上的合成不能加量,检查发现热交下部填料(1进到2进)没有装好,使气体在此走了近路。原因是厂家说以试压各道填料都装好,害的不轻。另冷交要检查。 2合成塔的换热面积和循环机的循环量是否匹配,可核算以下。
30# 52013145201314 首先说明我们是扩建的,是在现有循环机的基础上进行设计的流程。 冷激气量应该没问题,只是温度有些高,都是热交出口气体,在167度左右 热交冷气进口温度是55度左右,出去后变成167度左右,热气进口是189度左右,出去后变成75度左右。 冷交冷气进口温度是-5度左右,出去后变成20度左右,热气进口是25度左右,出去后变成9度左右
用提压的方法降温应该是错误的; 提高压力,有利于合成反应的进行,所以提压只能造成触媒温度的上升,至少上层温度肯定要上升。 循环量不够的情况下,调节温度应该在加足循环量的条件下,开副线调节,可以辐助用冷激线,降低下层温度,以降低触媒层进口温度。 冷激线有没有热凉气的切换,如果有就切换到凉气试一下。 废锅蒸汽压力可以降低吗,如果可以,降至最低。 还不行的话,只能继续提高甲烷含量了,现在是反应好,氢氮分压降低了也不会影响产量的。
开个透平机
氨产量的计算公式没有问题; 如果出塔氨含量是按分析的数值计算的话,无论填料漏还是不漏,结果都应和实际氨产量一致,误差1吨是循环机的实际输气量末达到标称输气量造成的,这样计算无法确定填料是否漏; 出塔氨含量应按触媒温升折算出反应量计算。
楼主的提压是怎么实现的? 增加补充气吗?那样床层温度肯定是要上涨的。 如果是降低氨冷温度或者提高隋性气含量来提压,那么床层温度是会下降。 如果循环量很大而温度仍然降不下,就要考虑循环机是否做虚功。既要检查循环机填料,也要检查合成塔下部三通填料以及循环加热器填料。 催化剂在使用初期因为活性较好,压力较低,实际空速少,温度难压一般都是提高隋性气含量的。
仔细分析了楼主的问题,发表下个人观点。 主要问题还是在循环量上,循环量过小造成负荷加不起来,床温热点难以下压。副线量设计不足,使主线阀不能开大,是造成问题的直接原因。 再问下楼主几个问题:目前负荷有多少?循环量正常设计多少?主线阀开度有多少?入合成塔前温度怎样控制的,能再降吗? 共同分析,王楼主多提供相关资料。
先谢谢楼主,从循环机到合成塔,整个系统领导们都检查了,他们比谁都着急,我们的化肥销路很好,客户成天追着我们要化肥。我们的这个塔是新系统,原始开车,所以很多方面还得摸索着来
50%设计负荷-补充气量,四台循环机全开(设计补充气达满量才全开),四条冷激付线(楼主前贴)全开,关小进塔主线阀来保证冷激气量,循环ch4达23~28% 现象:1)床层温度压不下,超温; 2)补气负荷虽小,氨净值却远小于设计值; 3)塔二出温度只260℃,小于设计值330℃,与废锅出口设计值一致了; 分析:10楼、12楼认为二进二出间密封填料内漏,二进未反应冷气漏进塔内换热器出口反应热气中。 本人观点:你们分析的原因与现象吻合。另外,塔外加热器出未反应气温度偏低,零米温度可能超标。要维持生产,能不能设法降低二进二出压差以减少泄漏量。 [ ]
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