这是我亲身经历的一次设备检修事件。在此为避免造成一些不良影响,文中省去该机组品牌。机组为大功率机组,电机功率1600hp,约合1168kw,制冷量130万大卡,工况:-35℃。 第一次检修: 该机组于2005年11月投入使用。2011年9月,公司停车大修。考虑机组运行已有近6年,委托厂家进行大修。当时出于检修进度的考虑,仅安排进行主机大修以及更换冷冻机油等项目,没有对机组的辅助系统进行拆检、清洗,这也为该事件的发生埋下了伏笔。 第二次检修:机组大修完成后,开车运行正常。运行至10月上旬,因-35℃冷媒主供装置停车,机组在30%负荷下运行了2天。当装置开车,机组重新提升负荷后,开始出现异响。异响来源于主机排气段位置,其余参数正常。10.24号,机组振动加剧。厂家人员到现场后,商谈决定停机检查排气侧,测量阳转子排气端间隙,并未发现任何异常。复位,试车正常,开车,正常,异响消除。运行约半个月,机组振动加剧,异响又开始出现。为此,我们一边联系安排轴承的采购工作,一边要求厂家安排做一次机组的振动状态分析。状态分析仪器是厂家从国外借来的,经分析,排气端侧轴承确实存在损伤。在此期间,我们加强对冰机的监控运行,准备安排合理停车时间进行轴承更换。运行至2012年1月初,机组振动加剧,异响增大。1.10号,继续拆开排气端检查,发现阳转子侧排气端轴承已碎裂。如果再迟30分钟—1h停车,主机腔恐有报废的危险,造成惨重损失。2012.1.11—14,主机再次大修,更换排气端轴承,吸气端轴承经检查无恙,用回。 分析:本次检修结束后,我们对轴承损坏原因进行分析,一致认为机组长期在低负荷(30%)条件下运行,对主机轴承造成一定损伤是造成本次检修的主因,当然,轴承质量也值得怀疑。厂家否决了轴承质量问题,声明该轴承为进口轴承,且他们已更换多只,从未出现过质量问题。厂家提出可能因压缩机进气带液造成液击引起,我们颇不以为然。根据我们以往的经验,螺杆机对液击是不敏感的。 第三次检修: 机组运行半月左右,再此出现振动加剧,异响增大现象,且该振动仍来自排气侧,与前几次异常情况完全一致。2012、2、1—4号,再次安排主机大修,并对冰机蒸发器、油分离器等进行彻底检查,清洗。该机组采用热虹吸式蒸发器(管程:r22,;壳程:盐水),清洗困难。拆开发现内部脏堵严重,且因油分效果不佳,蒸发器管程制冷剂内含油。此外,对盐水浓度进行取样分析,调节至最佳浓度,防止盐水在蒸发器管程外结冰,影响蒸发效果。经过这次彻底的检修后,机组运行至现在未出现异常情况。 分析:经过三次检修下来,冰机轴承频繁损坏的原因已然很明显,蒸发效果差,导致压缩机进口的r22带液,进而形成频繁对阴阳转子的冲击,造成阴阳转子的不规则跳动或抖动,最终球轴承承受这些不平衡力出现损坏。蒸发效果差的原因是多方面的,蒸发器内部脏,制冷剂内含油,盐水浓度高造成冰点过低等是三大主因。