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FDFCC装置催化剂跑损如何解决的?

避免各个蒸汽带水的情况,以及控制稳压力平衡和热量平衡。
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共10个回答
你们的装置多大规模、再生器跑剂吗,那里设计的?我们的fdfcc也存在同样问题,好像是设计问题
fdfcc装置催化剂跑损严重,大家是如何解决的。 我们装置是fdfcc-iii,双提双沉双分馏,2009年改造,改造后效果挺好,唯一最大的问题就是油浆固体含量高,固含量平均在6g/l。最高时达到12g/l,一直在查找原因,我认为主要有两个方面的原因:1、催化剂的机械强度不够,磨损指数偏高,造成催化剂容易破碎;2、双提升管一个主要的特点就是,低温大剂油比接触。催化剂循环量显著增加了不少,催化剂通过高线速区(预提升段、预混合段、喷嘴)次数增加,催化剂磨损次数增加。 各位同仁,不知道你们装置是如何采取措施的?
再生器不跑,主要是反应沉降器跑剂,现在已经解决了。降低了沉降器密相床层的料位就好多了。
还要注意汽油进料是否带水,预热温度不能太低
催化剂循环量加大,加重了催化剂磨损~~~ 如果跑剂,与催化剂磨损有关,那么应该是两头跑,处理油浆催化剂固含量增加,还要注意进烟机的烟气固含量是否增加~~~ 这个问题值得总结和深入讨论~~~
我们公司也刚fdfcc刚上了一套同样的装置,跑催化剂主要原因是由于再生器稀相有许多组旋风分离器,结果不稀了,密相空间太小,也有关系,要是对称堵几组旋风分离器,效果应该很明显好转。
原因:1、催化剂的型号不要太多,催化剂粒度不同,旋分器旋分效果不好。2、减少蒸汽带水现象,沉降器提升管蒸汽尽量使用过热蒸汽,避免造成高温催化剂与水热崩现象;3、检查一下事故蒸汽,正常只要走孔板量就可以。4、提升管预提升蒸汽改为干气。5、旋分器旋分压降不要太低,保证旋分效果。
楼主您好,我是初人职场的,刚分到催化去,我们单位的也是fdfcc装置,您说的跑催化剂,我再巡检的时候也经常看到,我个人认为主要还是蒸汽带水的现象。
藏量过低是不是也有可能呢??
我们也在为这个问题而考虑中,目前正在实施干气预提升,哈哈!
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