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系统停车氯气憋压问题?

旭化成工艺。大家有没有遇到这样的情况:停车的时候,由于氯气溢出速率慢,氢气溢出速率快,所以,氢气压力跌的很快,而氯气压力跌的较慢,这个时候就会出现氯气憋压的问题,从而产生压差减小甚至负压差的问题?这样的问题大家都是怎样解决的啊?
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共8个回答
没有那么复杂吧。正常停车可以通过调节阀控制的。紧急停车氢气系统充氮。
楼主说的应该是急停时出现的状况,如果你们厂经常出现氯气憋压的问题,那应该是设计有问题。我公司也是用的旭化成的工艺,只要不出现误操作,很少出现负压,我们的工艺是这样的: 氯气系统:电解槽出口至氯水洗涤塔有两个自调阀,一个是pcv-216在阳极液循环槽氯气出口总管,一个是pcv-5301去废氯吸收系统的,在进氯水洗涤塔前。 氢气系统:电解槽出口至氢气分配台有五个自调阀。在电解槽氢气出口总管至阴极液循环槽前有一氮气自调阀zv-279,在阴极液循环槽出口氢气总管有一个pcv-226,一段冷却器前(我公司用的是两级冷却工艺,一段冷却器后就是氢压机,然后进入二段冷却器)有一个hv-5350,此阀前有一氢气放空管安装有自调阀pcv-5350a,氢压机出口氢气分配台前有一回流阀pcv-5350b到氢压机入口。 急停时各阀门如下动作(自动控制):216转为手动,阀门开度保持停车前开度,226仍然是由216串级控制,279全部打开向氢气总管充入氮气(流量一般在50立方左右),5301全部打开去废氯吸收系统,hv-5350全关,pcv-5350a打开30%然后由dcs操作人员根据压差调节阀门开度5350b全关。在急停时压差一般在1-8kpa。 正常开停车时的压差控制是由dcs操作人员手动操作5350b来调节的。
貌似与溢出快慢没多大关系吧? 下面的几点你可以参考一下: 1、停车后216的自动阀是自动还是手动状态? 因为如果是保持在自动状态下的话,那么216前内氯气的压力就设定在了40kpa,为了保持该压力,在停车后压力下降的情况下其自动阀的阀位就会一直关下去,这样会影响氯气的释放。此时应及时转为手动开值。 2、如果216跳转为手动状态,那么看看它跳转后的阀位是多少,可以适当修改阀位值,也可以叮嘱dcs操作员,在停车后及时调整其阀位以确保压差。 3、确认事故管线的负压维持在多少数值内,可以考虑调整风机及事故管线的补气阀开度以调整氯气总管的压力。 4、氢气方面,主要是调整一下充氮量,必要时候可以减缓排空量以维持压力。 基本上就是这些了,希望对你有帮助。
刚进公司10天,表示看不懂!!
楼主的问题,我们也遇到过, 我的感觉是 你们的picv228放空阀的连锁状态和设置问题, 每个厂做法都不一样。 我敢说楼主没引起重视。
1、氯压机延时停车,或者紧急切换到废氯吸收,同时检查废氯负压 2、停车后阴极氮气加入量是否合适 3、紧急停车后,氯气总管调节阀是否紧急限位 4、氢气总管调节阀是否一直串级(此项可以讨论,也可做成限位)
一般是采取以下几种方法来避免这种现象的,一种是所有整流停止运行后,电解槽的氯气调节阀马上变为手动状态进行保位,这样氯气泄压较快,氢气由于氮气的补入往往会出现高压差。一种是继续保持自动状态其设定值仍然是正常开车时的设定值,但是阀门在现场有限位即阀门关到限位的位置不再进行关闭动作,这种做法往往会出现低压差。另一种做法比较复杂就是一旦所有整流停止,其氯气调节阀的设定值是经过一个计算元件来控制的,这个计算元件根据氢气阀门的开度、电解槽压差、氢气压力的变化趋势进行计算然后输出氯气调节阀的设定值,并且是逐渐的把氯气压力降下来,此时的氢气仍然是串极状态。
这个问题厂家已经解决了。是设计缺陷,升满电流后把氯气主管的氯气走一部分旁通,当突然停车后保持只有一部分氯气走216,同时279的氮气现场阀门开度20方左右,气动阀停车时自动投入,这样能做到不出负压差
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