楼主说的应该是急停时出现的状况,如果你们厂经常出现氯气憋压的问题,那应该是设计有问题。我公司也是用的旭化成的工艺,只要不出现误操作,很少出现负压,我们的工艺是这样的: 氯气系统:电解槽出口至氯水洗涤塔有两个自调阀,一个是pcv-216在阳极液循环槽氯气出口总管,一个是pcv-5301去废氯吸收系统的,在进氯水洗涤塔前。 氢气系统:电解槽出口至氢气分配台有五个自调阀。在电解槽氢气出口总管至阴极液循环槽前有一氮气自调阀zv-279,在阴极液循环槽出口氢气总管有一个pcv-226,一段冷却器前(我公司用的是两级冷却工艺,一段冷却器后就是氢压机,然后进入二段冷却器)有一个hv-5350,此阀前有一氢气放空管安装有自调阀pcv-5350a,氢压机出口氢气分配台前有一回流阀pcv-5350b到氢压机入口。 急停时各阀门如下动作(自动控制):216转为手动,阀门开度保持停车前开度,226仍然是由216串级控制,279全部打开向氢气总管充入氮气(流量一般在50立方左右),5301全部打开去废氯吸收系统,hv-5350全关,pcv-5350a打开30%然后由dcs操作人员根据压差调节阀门开度5350b全关。在急停时压差一般在1-8kpa。 正常开停车时的压差控制是由dcs操作人员手动操作5350b来调节的。