我公司 12 万吨/年磷酸装置采用二水法工艺,配套15万吨磷铵, 磷酸反应采用双槽单桨( 反应槽尺寸为:Φ内11000×6900二台,每台反应槽的有效容积为: 522m3,搅拌桨的电机功率为185kW ),空气冷却流程,磷酸过滤采用双系列国产翻盘式
过滤机, 、表面
冷却器冷却流程 ,
球磨机采用直径3.6*6m溢流球磨机,平均磨矿细度-100目70%,因冷却效果不佳,萃取槽温度高达95-100℃,为提高磷得率及降低萃取温度,15年对萃取槽冷却方式予以改造,受现场条件影响 1#萃取槽采用低位闪蒸冷却,温度保持在91℃-93℃,2#萃取槽采用表面冷却,温度保持在100℃, 系统操作指标 液固比:1# 2.0-2.5;2# 1.8-2.2 三氧化硫: 1# 0.02-0.035 ;2# 0.02-0.025(备注:为生产60%颗粒磷铵,控制磷酸残硫)萃取率:97.5%。洗涤率99.5%,磷酸浓度:22.5-23%,系统产能480吨/天。 为降低企业生产成本,释放公司产能,17年1月决定启用原6万吨磷铵系统(200吨/天)及10万吨氨酸法复合肥(300吨/天),导致磷酸系统生产压力增加,平均日处理标矿(30%)1350-1500吨/天,系统于1.1日开车,起初半个月 系统操作指标 液固比:1# 2.0-2.5;2# 1.8-2.2 三氧化硫: 1# 0.02-0.035 ;2# 0.02-0.025(备注:为生产60%颗粒磷铵,控制磷酸残硫)萃取率:96.5%。洗涤率98.5%,磷酸浓度:22.5-23%, 平均磨矿细度-100目70%,配矿采用湖北矿/贵州矿2:1,因冬季生产系统结构严重,通过调整矿后 湖北矿/贵州矿1:1,加之球磨机故障磨矿细度降至65%左右,系统萃取率降至90以下,最低到85%,洗涤率正常,因怀疑贵州矿活性差,随即调整配矿 湖北矿/贵州矿2:1,萃取率开始上涨至95%,但多班次波动,波动范围90-95%,相请教各位,分析原因,请赐教,附表矿浆细度分析: [tr] [/tr] 磨矿细度 69.0 74.0 73.8 66.4 62.6 60.2 72.5 77.2