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6-氯邻硝基甲苯加热取代的技术设备问题?

< > 加三氯化铁作为催化剂(直接从人孔在搅拌下投入的)。氯气从釜底阀通入。</P> < > 3000l釜。大阀衬4f 可是通一批以后(1500kg氯气)4f就被弄坏</P> < >可能原因 1:局部过热 ?</P> < > 2:物料腐蚀?</P> < >请问是那种情况?</P>
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共8个回答
底部通氯是正确的正常的通氯方法,不需要改的,关键是在用的底阀必须是正规的厂家质量好的衬四氟球阀。我2000l釜200度通氯反应做过,也没遇到底阀高温损坏的。在放料时搅拌必须一直在运转,防止三氯化铁沉底。大的反应釜不好,应用投料800l左右的非标反应釜,在反应釜的中下部加一分布板,我做了两年,没问题的嘛!!!
不成熟的分析:可能和氯气的鼓泡有关,就类似泵的叶轮上汽蚀损坏.
没有搅拌,三氯化铁投入后就会沉在底阀处,氯气投入以后,有造成局部过热的风险.
一般用通氯管从上部伸下去通比较好,也可以管道沿釜壁处通到釜底鼓泡.
< >先谢谢 斑竹

< > 里先说局部过热的问题:反应正常温度是 50 左右,但局部过热到底能达到多少 ,有没有个量的概念?我用手试过阀外面的温度 大概50多。还有就是4f正常最高承受 250度 热量有那么大么?

< > 就是三氯化铁的问题拉:说实话,每次放料都要把三通下面的拆开把三氯化铁渣子弄掉 才好放。即使我们投料的时候搅拌是开着的,加的也尽量慢。

< >而且做小试的时候三氯化铁也不怎么容易溶6-氯邻硝基甲苯中。

< >小破厂 问题多多

< >设备改进先不谈,现在产品一直生产.厂里1000l的釜是从上面通下的,现在釜比较大 没有搅拌估计效果不怎么样.(有磁力搅拌就好了)

< >min_jiang 说的损坏阀芯确实有的情况,但大的问题是拆下阀明显看出衬4f被火烧的感觉.还有反应温度 50度左右.

< >本想把三氯化铁先完全溶解后再投,好象比较耗费人力 呵呵

答案是2,不过不是腐蚀,是在通气过程三氯化铁上下滚动造成的摩擦伤害.具体解决方法自己想吧.
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