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2万吨硫磺回收联合装置开车成功?

吉林石化1000万吨/年炼油扩建工程建设指挥部传来消息:该工程已建成首套装置——2万吨硫磺回收联合装置,并于5月18日10时生产出合格产品,实现一次开车成功。 这套全省最大的环保型硫磺回收装置开车成功,标志着吉林石化1000万吨/年炼油扩建工程建设取得阶段性成果。 吉林石化1000万吨/年炼油扩建项目包括600万吨/ 年常减压蒸馏、140万吨/年催化裂化、60万吨/年气体分馏、160万吨/年柴油加氢、120万吨/年汽油加氢和2万吨/年硫磺回收6个子项目。全部项目建成投产后,吉林石化汽柴油将全面升级,产品结构更加合理,炼化一体化优势更加明显,对带动全省化工产业发展举足轻重。 项目相关负责人介绍2万吨硫磺回收联合装置率先建成的背景时说,企业原来制硫能力1.14万吨/年的老硫磺回收装置已不能满足炼油产品质量升级和1000万吨/年炼油扩建工程新项目建成后加工大庆原油、俄罗斯原油的需要。因此,他们率先建成投产了加工能力更大、更加低碳环保的新硫磺回收装置。该装置总投资1.8亿元,制硫能力达到2万吨/年,酸性水加工量达到 120万吨/年,富液加工量达到120万吨/年。 为确保炼油规模达到1000万吨后“增产不增污”,新硫磺回收装置采用部分燃烧法、外掺合两级转化克劳斯工艺,该工艺系国内成熟技术,并新增氨精制工段和投入运行尾气回收系统,总硫回收率可达99.8%以上,二氧化硫排放优于国家标准。 该装置投运达标后,年可回收液氨1.17万吨,减排二氧化硫1.72万吨,进一步改善厂区环境,同时可创效3095万元,实现经济效益和环保效益的双赢。 “另外,这次新硫磺装置开车,是与老装置停车同时进行的。这牵连着工厂6套主要生产装置的安全稳定生产。我们克服诸多困难,实现新老装置平稳切换,为一次开车成功奠定了基础。”项目相关负责人说。
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