回复 1# haining75 常压渣油催化裂化, mip工艺 50万吨处理量 2010 年 8 月 8 日 8 点 30 分全厂电网晃电,导致主风机供风催化裂化装置的, 804 # 主风机,气压机 烟机和部分机泵停运。 反应,分馏,稳定岗位操作人员迅速到现在将所停机泵开启。因机组停机造成主风中断, 8 点 35 反应岗位操作员迅速启动主风自保,迅速派人赶到现场查看各自保阀动作情况,并迅速到现场手摇关闭再生,待生,外循环滑阀, 同时 派人关闭进料喷嘴手阀,迅速关闭地面原料自保大阀下游阀,油浆回炼,污油回炼,等手阀,停阻垢剂崩,并关闭阻垢剂泵注入手阀,停小型加料,。 10 点现场缓慢关闭主风事故蒸汽和增压气事故蒸汽,关小待生立管套筒风,将进两器所有风和蒸汽停掉(注意:先停风、后停汽),将外取热的各松动风关死,关两塞阀各阀杆填料松动风关死,将待生立管四个松动点器壁阀及汽提蒸汽手阀关死,打开放空阀,将燃烧油器壁阀手阀关死打开放空阀。 因气压机放火炬阀迅速打开,反应压力,再生压力迅速下降,10点10 调整两器压力(沉降器压力大于再生器压力 0.01mpa )联系分馏切换汽封,将沉降器催化剂全部转入再生器。手摇关再生塞阀,待生塞阀稍开,不能关死,将再生器温度升至 680 ℃ ,联系司泵岗位停泵 208 。11点装置开始闷床 分馏岗位;严密注视分馏塔压力和液位,10点 立即派人赶到现场并 联系反应岗切除 油浆蒸发气减少油浆的取热,检查油浆紧急放空线并联系灌区改好流程, 根据塔底温度的降低及时降低各段冷回流流量, 控制稳塔顶温度。10点30柴油跨碱洗出装置;污水改直接出装置,粗汽油跨稳定去碱洗,脱硫醇出装置走合格线,11点20建立塔外循环。 稳定岗位:11点建立建立三塔循环,停止液化气,稳汽外送控制好系统压力,液位,和分馏岗位配合,停中段及贫吸收油的取热并停空冷喷水,关闭各泵出口。 机组岗位。恢复油运,建立开机条件,主风机启动后,恢复主风低流量自保,预反应岗位配合,尽快将主风引进再生器,恢复两器流化。喷燃烧油,升床度至600度以上,将各滑阀投远程控制,引增压风,两器流化升温。 12 点主风机并管网,12点30反应流化正常,13点反应系统恢复正常,处理量提至46吨。18点催化裂化整个系统恢复正常。